科尔摩根驱动器送电报警F30维修说明
KOLLMORGEN伺服电机轴承故障维修调试
参数数值根据具体的KOLLMORGEN伺服驱动系统型 和负载情况确定。一般情况下,负载惯量越大,设定值越大;在系统不产生振荡的条件下,尽量设定较小的值。输出转矩设置设置科尔摩根伺服电机的内部转矩限制值;设置值是额定转矩的百分比;任何时候,这个限制都有效定位完成范围;设定位置控制方式下定位完成脉冲范围。
本参数提供了位置控制方式下驱动器判断是否完成定位的依据,当位置偏差计数器内的剩余脉冲数小于或等于本参数设定值时,KOLLMORGEN伺服驱动器认为定位已完成,到位开关信 为ON,否则为OFF;在位置控制方式时,输出位置定位完成,加减速时间常数。
设置值表示电机从0~2000r/min的加速时间或从2000~0r/min的减速时间;加减速特性是线性的到达速度范围;设置到达速度;在非位置控制方式下,如果电机速度超过本设定值,则速度到达开关为ON,否则为OFF;在位置控制方式下,不用此参数;与方向无关。
几天后到现场安装试机,次启动时,才上升到30HZ左右,便跳“减速过电流”保护停机。将基复位后再启动,启动过程中听得“”的一声,前级空气开关跳闸,科尔摩根伺服器内冒烟。又应急接成工频运行,将其拆机检查,损坏情况与上次大致相当,逆变模块炸裂,连充电短接继电器的触点都已烧熔,其触点引脚竟被电弧烧断。
造成功率器件大面积损坏的原因,是直流回路中出现了的高电压,甚至出现了谐振过电压,以致超过了RU4C21的耐压值而导致其击穿,逆变模块的损坏原因可能也源于此,先是过电压造成击穿,电压性击穿使电流剧增,而接着又导致了热击穿。回原点时直接寻找编码器的Z相,当有Z相时,马上减速停止。这种回原方法一般只应用在轴,且回原速度不高,精度也不高。找到个Z相后,此时有两种方试,一种是档块前回原点,一种是档块后回原点(档块前回原点较安全,欧系多用,档块后回原点工作行程会较长,日系多用)。
以档块后回原为例,找到档块上个Z相后,电机会继续往同一方向转动寻找脱离档块后的个Z相。一般这就算真正原点,但因为有时会出现此点正好在原点档块动作的中间状态,易发生误动作,且再加上其它工艺需求,可再设定一偏移量;此时,这点才是真正的机械原点。
这种回原点方法无论是选择机械式的接近开关,还是光感应开关,回原的精度都不高,友所说,受温度和电源波动等等的影响反应时间会每次有差别,再加上从回原点的高速突然减速停止过程,可以地说,就算排除机械原因,每次回的原点差别在丝级以上。
科尔摩根(KOLLMORGEN)伺服驱动器系列维修:AKD、PRD、S300、S600、S700、
常见故障代码:F01、F02 、F03、 F04 、F05 、F06、 F07 、F08 、F09 、F10、 F11 、F12、 F13 、F14 、F15 、F16 、F17、F18 、F19 、F20 、F21、 F22 、F23 、F24 、F25 、F26、 F27 、F28 、F29 、F30 、F31、 F32、