佛山高明维修艾默生直流调速器维修
艾默生直流调速器,上电后操作面板显示“磁场欠流”的故障代码,拒绝接受运行信号。检测励磁主电路(模块内的三相整流桥和IGBT管子)正常,输入电源中串接的3只快熔保险管,也没有熔断,判断故障电路在励磁电流控制电路或励磁电流信号检测电路。
机器上电,显示“磁场欠流”的故障代码,第1步须解决因励磁电流不足形成的报警信号,将励磁电路的输出端接入负载电阻,并从操作显示面板调出“电机额定电流”和“磁场额定电流”,将两项参数值调至低(注意修复后应恢复原值),避mianjian测电路动作报出故障。
检测EMERSON直流调速器励磁板电路,驱动IGBT的光耦合器V111的输入侧2、3脚之间,已有0.5V左右的信号电压,但测光耦合器供电引脚5、8脚电压值为0,说明因光耦合器V111供电电源丢失,励磁主电路停止工作,励磁电流检测电路报出“磁场欠流”的故障代码。检测U3振荡电路,U3的11、8脚已有供电电压引入,但10脚无输出脉冲电压。判断U3不良。
更换U3后,光耦合器V111输出侧的供电电源恢复,整机工作恢复正常。
光耦合器是一个电/光转换与信号传输元件,需要输入侧、输出侧相隔离的供电回路,失去一组供电,信号传输即被中止,本电路由电源振荡芯片U3(UC3844)、脉冲变压器B1等元件,形成逆变式隔离电源,以供光耦合器V111输出侧的供电,当此电源损坏后,励磁主电路停止工作,报出“磁场欠流”的故障。作者在实际维修中,碰过多例U3损坏后报“磁场欠流”的故障,这可能是该类机型电路设计上的一个薄弱环节,值得注意。
电流检测电路使用TA1、TA2两只电流互感器采集三相电流信号,送后级CPU主板进行电压比较,以形成电流环闭环控制和输出过流保护信号。在整流器输出电压的正端串接FLT分流器,供外接电流表,显示运行工作电流。晶闸管模块散热风机的供电由X99端子引入AC 220V电源。
EMERSON直流调速器的励磁主电路与其它直流调速器有所不同,西门子6RA和欧陆派克590都采用的是单相桥式可控硅整流。艾默生直流调速器采用了斩波电路,将三相整流所得的六脉波电压,经IGBT斩波,后级L、C电路滤波,形成较为平滑和稳定(质量较高)的直流可调电压,也因为采用斩波电路,电路的调压范围变宽,无须对输入电源电压(AC220和AC380V)进行切换输入,而是直接输入三相380V电源。IGBT控制信号为调宽脉冲,根据参数设置要求,可设置大输出直流电压值。励磁主电路采用模块式封装,内含三相桥式整流电路、IBGT开关管等功率器件,M、E引出端子可串接电抗器或予以短接。励磁板上的IGBT所需的脉宽调整信号由励磁触发板提供,触发电路使用了由UC3844组成的开关电源隔离供电和隔离放大触发电路。
用指针万用表进行静态检测,阻抗正常。加电动态检测,反馈正常,供电正常,于是带载试机。M700直流输出700A,正常带载直流电机250KW,励磁外置的FXM5系列励磁控制器。CT大功率的直流调速器一般带有两个整流桥,为测试备用。
于是工程师采用降压(220v)为励磁供给一个恒定的电流电压。用维修测试直流电机为4kw、Z4直流电机。电枢电流设置到小。开机报过励磁,这是没有外接励磁控制模块,主板检测电路动作的缘故。找到驱动板上的ic3光耦,在5足上接一个5k的电阻到地,中间处连接LR1(拔掉插针),调试可调,一边检测中点电压,约2.6v时,励磁屏蔽。
这时用示波器电枢输出脉冲,很快便发现正向时有脉冲丢失。检测驱冲,幅度,波形正常。至此,判断出重载不的故障是缺相导致。又由于驱冲正常,故障锁定在输出陶瓷可控硅上。开机,经过检测,发现一个可控硅无法触发,换件后,工作正常。
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