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力士乐HCS01驱动器江门维修 Rexroth伺服F2008故障

更新时间:2024-11-29 07:11:00
价格:¥300/件
力士乐:Rexroth驱动器
HCS01:力士乐伺服电机
江门:新会 台达 鹤山维修点
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详细介绍

力士乐(Rexroth)伺服驱动器、电源模块、伺服电机

以下系列/型号维修:HCS01.HCS02.HCS03.HMS01.HMD01.

DKC01.DKC02.DKC03.DKC11.DKCXX.MSK.QSK.MDK.MHD.MS2N.TVD1.HVE03.HMV01.HDS03......

报警故障代码维修:C0270 .C0285 .E2074 .F2076 .C0210 .C0220 .C0271 .C0201 .E8260 .F2026 .F2077 .F2816 .F2018 .F2019 .F2022 .F2820 .F2100 .F2074 .F2048 .F2008 .F8060 .F8069 .F8070 .F8838 .F8102 .F8078 .F4001 .F8022 .bb .P0 .P1 .

       电阻电流环使匝间电流增加,线圈。长时间会导致整个定子绕组过热,终由于热的急剧上升而破坏绕组。匝间短路是电机温度异常升高的原因,当定子绕组电压降低时,通过测量定子绕组的电流和直流电阻来判断短路故障,而接地故障主要是由绝缘子引起的。

  对电机绕组和进水口的损坏。在启动电机之前,电机的绝缘应该在合格之前进行测试。三相电流不平衡:三相电流不平衡的故障通常是由电机外部电源电压不平衡引起的。其内部原因主要是绕组匝间短路、线圈匝错或电机重绕修复时布线错误。


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  修复高压电机轴断裂的几种方法1。电渣焊接、焊接高温火焰对铁芯和绕组绝缘都有影响,同时,由于焊盘和轴心的加热变形,焊接后很难再找到轴的基准圆。这种修理方法需要熟练的操作人员。2。联轴器联接的修法轴,去除轴的断裂部分,用联轴器和转子联接更换新轴,这种方法需要找到轴承的中心,如果不找到,就会引起电机的振动,如果情况严重,则联轴器。

  螺栓将被扔掉,转子和定子将被摩擦并损坏电机。3。热装修法:将轴的断裂部分取出,用热装法将新轴旧轴。修复过程需要瓷砖位置和同心度,施工相对复杂。4。普通的焊接局部修复焊接方法,这种方法需要采取防止焊盘变形的轴颈表面保护措施,还需要采取焊后退火措施,没有失效,这种方法的周期还比较短。

如何有效改善伺服电机的温升问题? 

  可依下列步骤作做检查及确认:

  1. 是否用于连续运转的场合?伺服电机的特性并不适合于连续运转的场合下使用,在此场合下使用时一定会有较高的温升产生。请重新确认机构动作需求条件并重新评估使用的电机。

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  2.请确认机构动作频度、周期?走停的动作频度过高将可能因脉冲输入停止的时间过短而导致电流尚未下降就又重新激活,故此时的温升一定会较高。建议您可将动作频度降低以改善温升问题。

  3.将RUN电流调小情况可否改善?在转矩足够的情况下将驱动器的RUN电流调小将可有效的使温升降低。但若因扭力的关系一定得使用到较大的电流,则建议您可将电机更换为大一等级的电机后再将电流调低以改善温升问题。

  4.将STOP电流调小情况可否改善?在保持力足够的情况下将驱动器的STOP电流调小将可于电机停止时有效的使温升降低。但若因停止保持力的关系一定得使用到较大的STOP电流时,则建议您可将电机更换为大一等级的电机后再将电流调低以改善温升问题。

  5.周围环境温度如何?是否过高?电机温度=环境温度+电机温升,故环境温度较高时,电机的温度也会因此而较高。建议以加装安装散热面板或散热风扇的方式来帮助散热。

  6.请确认电机端的接线是否正确?相位接错将造成电机运转不顺的抖动现象,亦可能因此而产生温升较高的问题。

  若皆无上述原因问题时,此情况下电机温度应为正常,并未过热才是,请您直接以温度计测量电机确实温度。以我们的驱动器来说,因为有具备过热保护功能,故若温度过高,保护功能将开启,同时并将伺服电机断电,让客户更能安心使用。


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     力士乐伺服驱动器初始化首要包含DsP内核的初始化、电流环与速度环周期设定、PWM初始化、四M发动、ADc初始化与发动、QEP初始化、矢量与永磁同步电机转子的初始方位伺服驱动器修理初始化、屡次伺服电机相电流采样、求出相电流的零偏移量、电流与速度P调理初始化等。

  PWM守时中止程序有的用来对霍尔电流传感器采样A、B两相电流ia、ib进行采样、定标,以及根据磁场定向操控原理,核算转子磁场定向角,生成PWM信 对方位环与速度环进行操控。功率驱动中止程序首要用于检测智能功率模块的毛病输出。

  光电编码器零脉冲捕获中止程序可完成对编码器反应零脉冲确地捕获,从而能够得到沟通永磁同步电机矢量变换定向视点的修正值。数据交换程序首要包含与机的通信程序、EEPRoM参的读取、数码管显示程序等。参数的存储驱动器键盘值。

  伺服驱动器是用来操控伺服电机的一种伺服驱动,其作用类似于变频器作用于普通沟通马达,归于伺服系统的一部分,首要应用于高精度的定位系统。一般是通过方位、速度和力矩三种办法对伺服马达进行操控,完成高精度的传动系统定位,目前是传动的高端产品。

  Rexroth伺服驱动器维修检测的一些方法1、示波器检伺服驱动器修理查驱动器的电流输出端时,发现它全为噪声,无法读出毛病原因:电流输出端没有与沟通电源相隔离(变压器)。处理办法:能够用直流电压表检测观察。2、电机在一个方向上比另一个方向跑得快(1)毛病原因:无刷电机的相位搞错。

  处理办法:检测或查出正确的相位。(2)毛病原因:在不用于测验时,测验/偏差开关打在测验方位。处理办法:将测验/偏差开关打在偏差方位。(3)毛病原因:偏差电位器方位不正确。处理办法:重新设定。3、电机失速(1)毛病原因:速度反应的极性搞错。


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