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安川伺服驱动器开机报A.C92故障代码分析及维修技巧

安川伺服驱动器开机报A.C92故障代码分析及维修技巧

YASKAWA伺服电机编码器故障修复与保养服务

A.C92 A.C9 编码器通信定时器异常 编码器和伺服单元间的通信用定时器发生了异常


100W带制动 SGMAH-01AAA4C+SGDM-01ADA
200w           SGMAH-02AAA41+SGDM-02ADA
200W带制动 SGMAH-02AAA4C+SGDM-02ADA
400W           SGMAH-04AAA41+SGDM-04ADA
400W带制动 SGMAH-04AAA4C+SGDM-04ADA
750w           SGMAH-08AAA41+SGDM-08ADA
750W带制动 SGMAH-08AAA4C+SGDM-08ADA
           SGMAH-04AAA61+SGDM-04ADA

SGMGH型 (1500RPM)

安川3代驱动电机多05.jpg

450            SGMGH-05ACA61+SGDM-05ADA
450W带制动  SGMGH-05ACA6C+SGDM-05ADA
850W          SGMGH-09ACA61+SGDM-10ADA
850W带制动 SGMGH-09ACA6C+SGDM-10ADA
1.3KW         SGMGH-13ACA61+SGDM-15ADA
1.3KW带制动 SGMGH-13ACA6C+SGDM-15ADA
2KW          SGMGH-20ACA61+SGDM-20ADA
2KW带制动   SGMGH-20ACA6C+SGDM-20ADA
3KW          SGMGH-30ACA61+SGDM-30ADA
3KW带制动  SGMGH-30ACA6C+SGDM-30ADA
4.4K         SGMGH-44ACA61+SGDM-50ADA
4.4KW 带制动SGMGH-44ACA6C+SGDM-50ADA
5.5K         SGMGH-55ACA61+SGDM-60ADA
5.5KW 带制动SGMGH-55ACA6C+SGDM-60ADA
7.5K         SGMGH-75ACA61+SGDM-75ADA
7.5KW 带制动SGMGH-75ACA6C+SGDM-75ADA
11KW       SGMGH-1AACA61+SGDM-1AADA
11KW      SGMGH-1AACA6C+SGDM-1AADA
15KW       SGMGH-1EACA61+SGDM-1EADA
15KW       SGMGH-1EACA6C+SGDM-1EADA

电机大海拆.jpg


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安川驱动器电机05.jpg

交流伺服系统的使用中,能否用伺服-ON作为控制电机脱机的信 ,以便直接转动电机轴尽管在SRV-ON信 断开时电机能够脱机(处于自由状态),但不要用它来启动或停止电机,使用它开关电机可能会损坏驱动器。如果需要实现脱机功能时,可以采用控制方式的切换来实现:假设YASKAWA伺服系统需要位置控制,可以将控制方式选择参数No02设置为4,即方式为位置控制,第二方式为转矩控制。

  然后用C-MODE来切换控制方式:在进行位置控制时,使信 C-MODE打开,使YASKAWA伺服驱动器工作在方式(即位置控制)下;在需要脱机时,使C-MODE闭合,使安川伺服驱动器工作在第二方式(即转矩控制)下,由于转矩指令输入TRQR未接线,因此电机输出转矩为零,从而实现脱机。

  假设在KM1或L1处断开,储能电容上存储的电量,会在逆变电路故障发生时,释放足够的能量将逆变模块炸毁。如下图所显。在断开处串入两只25W交流220V灯泡,因放大器直流电压约为530V,一只灯泡的耐压不足(故障情况下),需两只串联以满足耐压要求。

  即使逆变电路有短路故障存在,因灯泡的降压限流作用,将逆变电路的供给电流限于100MA以内,逆变模块将不会再有损坏的危险。放大器空载,U、V、W端子不接任何负载。先切断驱动电路的模块OC信 输出回路,避免CPU作出停机保护动作,中断试机过程。

  上电后可能出现如下几种情况:1)安川伺服放大器在停机状态,灯泡亮。3只一只上,下臂IGBT漏电,如V1和V2。此种漏电在低电压情况下不易,如万用表不能测出,但引入直流高压后,出现了较大的漏电,说明模块内部有严重的绝缘缺陷。

安川7代大.jpg


A.d10 A.D1 电机负载位置间偏差过大 电机负载位置间偏差过大

A.E00 A.E0 COM 0 发生了伺服单元COM 异常0

A.E01 COM 1 发生了伺服单元COM 异常1

A.E02 COM 2 发生了伺服单元COM 异常2

A.E07 COM 7 发生了伺服单元COM 异常7

A.E40 MECHATROLINK-II传送周期设定异常 MECHATROLINK-II 通信的传送周期设定出错

A.E50 MECHATROLINK-II同步异常 MECHATROLINK-II 通信时发生同步异常

A.E51 MECHATROLINK-II同步失败 MECHATROLINK-II 通信时发生同步失败

A.E60 MECHATROLINK-II通信异常 MECHATROLINK-II 通信时连续发生通信错误

A.E61 MECHATROLINK-II传送周期异常 MECHATROLINK-II 通信时发生传送周期异常

A.EA0 DRV 0 发生了伺服单元DRV 异常0

A.EA1 DRV 1 发生了伺服单元DRV 异常1

A.EA2 DRV 2 发生了伺服单元DRV 异常2

A.ED0 内部命令错误 伺服单元内部发生指令错误

A.F10 电源线缺相 三相主电路电源中的一相未连接

CPF00 数字操作器通信错误无法进行数字操作器(JUSP-OP05A)与伺服单元间的通信(CPU 异常等)


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